海城市華圣耐火材料有限公司
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1)建設(shè)2100m2建筑物; 2)澆制3500m2混凝土地坪; 3)購置1臺ZLM 30—3裝載機(jī)。輕燒鎂粉
生產(chǎn)工藝的改進(jìn)
1)改進(jìn)2道工序
①改進(jìn)混碾。改進(jìn)前,采用的是河南螺河制造廠的SI14型0.4t混碾機(jī),改進(jìn)后,采用了遼寧葫蘆島制造廠的SND1600型1t濕碾機(jī),在提高混合效果和縮短混合時間的同時,提高了勞動生產(chǎn)率。
②改進(jìn)混合料輸送。改進(jìn)前,混合料混合后是從混碾機(jī)中卸到地面,然后人工從地面上鍬到皮帶機(jī)。改進(jìn)后,混合料混合后是通過卸料器從混碾機(jī)中直接卸到皮帶機(jī)上,大大地減輕了工人的勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。
2)增加4道工序
①增加加料斗。改進(jìn)前,由人工將每袋25kg輕燒鎂粉及鎂砂搬送到1.5m高的加料平臺。改進(jìn)后,人工直接將袋子打開放入標(biāo)高為0.00的加料斗上,減輕了工人的勞動強(qiáng)度,提高了勞動效率。
②增加上料皮帶機(jī)。改進(jìn)前,在加料平臺上由人工將袋子打開放人混碾機(jī)中。改進(jìn)后,加料斗的原料直接進(jìn)入上料皮帶機(jī),并對加料量進(jìn)行均衡控制。同時,增加除鐵裝置,防止鐵器等破壞壓密機(jī)和壓球機(jī),提高了生產(chǎn)線的安全性和供料的穩(wěn)定性。
③增加壓密工藝。改進(jìn)前,只有壓球工藝,產(chǎn)品只經(jīng)過一次擠壓,其尺寸為40mm×40mm×35mm。改進(jìn)后,增加了I臺壓密機(jī),產(chǎn)品需經(jīng)過二次擠壓。第一次擠壓制品尺寸為30mm×30mm×25mm,第二次擠壓產(chǎn)品尺寸為40mm×40mm×35mm。
增加壓密工藝,是整個輕燒鎂球生產(chǎn)線改造的關(guān)鍵。產(chǎn)品經(jīng)過兩次擠壓,第一次擠壓使鎂球晶體之間在外力作用下相互靠近,縮短鎂球晶體之間距離r,第二次擠壓使鎂球晶體之間在外力作用下靠得更近,鎂球晶體之間距離r更小。由于r越小,鎂球內(nèi)部鎂粉晶體周圍正、負(fù)電子易于配對,電子之間的吸引力增加,離子鍵增加,分子間力增加。因此,r
④控制加水量??刂浦魄蛩质谴_保鎂球強(qiáng)度的又一個關(guān)鍵。水分的多少直接影響鎂球的內(nèi)部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。水分少了,離子、離子鍵和鎂球晶體之間的分子間力難于形成